摘要:通過優(yōu)化脫硫廢水取水方式、預沉、改進加藥管理、澄清器合理排泥等技術(shù)措施,有針對性地解決脫硫廢水處理過程中存在的問題,保證系統(tǒng)的正常運行和出水水質(zhì),并提出以系統(tǒng)性管理的理念來推進脫硫廢水處理的技術(shù)管理工作。
脫硫廢水處理系統(tǒng)是燃煤電廠濕法煙氣脫硫工藝的重要組成部分,通過對脫硫廢水處理排出,保障脫硫裝置穩(wěn)定可靠運行,經(jīng)過處理后脫硫廢水還必須滿足達標排放的要求。由于脫硫裝置、燃煤種類、工藝用水、運行工況等原因,脫硫廢水水質(zhì)成分復雜,給廢水處理帶來了不小的挑戰(zhàn)。而在處理過程中,脫硫廢水提取、預沉、加藥反應、澄清排泥等環(huán)節(jié)各有分工,彼此又存在相互影響的關(guān)系,需要從系統(tǒng)性角度開展相關(guān)技術(shù)管理工作來解決運行中存在的問題。
一、脫硫廢水處理工藝流程和水質(zhì)標準
脫硫廢水處理的典型工藝流程如圖1 所示。脫硫廢水主要含有脫硫廢水中的懸浮物、重金屬、COD、氟離子等污染物,經(jīng)過處理后,出水水質(zhì)需要符合8978-1996《污水綜合排放標準》的要求。
二、脫硫廢水取水方式優(yōu)化和預沉淀
1、脫硫廢水取水方式優(yōu)化
傳統(tǒng)設計上,脫硫廢水取自廢水旋流站的溢流液,其含固量平均值大于1.5%,值達5% 以上,遠高于1% 的設計值。這樣的水質(zhì)經(jīng)常造成脫硫廢水池污泥沉積曝氣管堵塞、澄清器泥位過高刮泥機過載損壞、壓濾機超負荷運行及加藥量增加等一系列問題,這些問題反過來又會影響脫硫廢水的正常處理量,形成惡性循環(huán),終會影響脫硫裝置的正常運行。針對傳統(tǒng)設計的不足,根據(jù)真空皮帶機石膏濾液的含固量小且相對穩(wěn)定的特點,將脫硫廢水的取水點調(diào)整為石膏濾液。
石膏漿液經(jīng)過真空皮帶機的過濾,其含固量大大降低,石膏濾液的含固量低于0.5%。經(jīng)過取水點的調(diào)整,基本能解決脫硫廢水含固量高所帶來的問題,也為脫硫系統(tǒng)運行良性循環(huán)創(chuàng)造了條件。
根據(jù)脫硫吸收塔內(nèi)漿液的雜質(zhì)含量來控制取水量是改善脫硫廢水處理運行的有效方法。上下游之間可以根據(jù)吸收塔漿液中氯、氟離子、脫硫廢水重金屬的含量等指標建立有效的協(xié)調(diào)工作機制,以降低脫硫廢水處理量。當吸收塔漿液氯離子含量控制在10000~20000mg/L,且脫硫裝置保持正常運行時,說明此時脫硫廢水的處理量是合理的。
2、預沉池的沉降效果和緩沖作用
脫硫廢水里的懸浮物主要成分是石膏和煤塵中的硅、鋁、鐵等氧化物,其特點是密度大易沉降。設置預沉池的目的就是對脫硫廢水中懸浮物進行自然沉淀,進一步降低脫硫廢水的含固量。有試驗結(jié)果顯示120min 以上的沉降時間,可使脫硫廢水懸浮物濃度下降99% 以上。實際運行中,經(jīng)過預沉池后,脫硫廢水的含固量能降低50% 以上,且進水含固量越高,沉淀效果越好。
預沉池還能起到緩沖池的作用。由于各種原因,有時脫硫廢水處理系統(tǒng)需要以低于設計值并且相對穩(wěn)定的流量才能保持正常運行,保證出水水質(zhì)合格。脫硫廢水的來水也經(jīng)常是波段性的,利用預沉池的緩沖容量,就可以以相對穩(wěn)定的流量運行,保證其處理效果。根據(jù)實際運行經(jīng)驗,當脫硫廢水來水量為30m3/h 時,500m3以上的預沉池就可以起到較好的預沉淀和緩沖作用。
三、石灰乳加藥和pH值控制
1、石灰乳加藥和pH值控制
脫硫廢水進入三聯(lián)箱后,首先是加氫氧化鈣(配制成石灰乳液) 調(diào)節(jié)pH 值。脫硫廢水中帶正電荷的膠體顆粒只要達到零界pH 值9 時,膠體顆粒就會開始脫穩(wěn)凝聚。另外,氫氧化鈣還與脫硫廢水中的重金屬反應生成氫氧化物沉淀,與氟離子反應生成氟化鈣沉淀。石灰乳加藥與脫硫廢水各污染因子均有關(guān)系,是脫硫廢水處理過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
為保證重金屬和氟離子的去除效果,一般建議將中和箱的p H 值調(diào)整至9.0~9.5。如果石灰乳加藥量過大p H 值過高時部分兩性金屬會形成絡合物而使沉淀物發(fā)生返溶現(xiàn)象,不利于重金屬的沉淀反應,還會浪費藥品,并且增加廢水中含固量。當三聯(lián)箱的pH 值大于9.5 時,也會發(fā)生三聯(lián)箱出口管道、混合箱進出口管道結(jié)垢,造成管道流通面積變小,系統(tǒng)出力降低的情況。因此,石灰乳加藥量不宜過高。在實際運行中,pH 值調(diào)整至9.2 左右是比較理想的工況。
為控制好石灰乳加藥效果,對在線pH 計的及時維護必不可少。因為運行環(huán)境較差,pH 計電表面易被硫酸鈣、氫氧化鈣等物質(zhì)結(jié)垢包圍,阻礙水流和離子通道,影響pH 值的正常顯示,并影響石灰乳加藥反應效果,pH 值顯示偏大會造成加藥量不足,pH 值顯示偏小會造成加藥過量。所以,需要對在線pH計進行定期校驗和定期清洗,以保證其靈敏度和準確性。
2、石灰乳加藥系統(tǒng)管理
運行中,石灰乳加藥系統(tǒng)故障會比較多,主要有加藥管道堵塞、加藥泵轉(zhuǎn)子和定子卡澀、磨損等。氫氧化鈣本身是易沉積、易磨損,加上純度不高、細度不夠、配濃度過高、加藥管道設計不合理等因素,就易造成上述問題。對此,需要針對具體情況,作出相應的改進措施。石灰粉應選用氫氧化鈣含量95%以上的;石灰乳配制濃度可以由5% 調(diào)整為2%~3%;減少加藥管道彎頭;將加藥管道人工沖洗改為停運自動沖洗程序;設置石灰乳自動加藥程序,根據(jù)pH 值變化自動調(diào)整加藥量。通過以上措施,可以減少管道沉積和泵體磨損等問題的發(fā)生,提高加藥效果。
四、絮凝劑和有機硫加藥量控制
脫硫廢水處理過程中,會加入適量的絮凝劑和助凝劑,提高絮凝沉淀效果。脫硫廢水的絮凝劑可以選用聚合鋁、聚合氯化鋁鐵、三氯化鐵等,需要根據(jù)實際水質(zhì)情況,試驗選用合適的絮凝劑。聚合氯化鋁鐵的加藥量一般控制在15~30mg/L。
脫硫廢水中的重金屬與氫氧化鈣反應后,大部分以沉淀物的形式除去,但仍有部分殘余溶解在水中,加入有機硫的目的就是除去這些殘留的重金屬。有機硫的加藥量應根據(jù)脫硫廢水的重金屬成分和含量進行調(diào)整,若是來水的重金屬含量本來就很低,經(jīng)過與石灰乳反應沉淀后,水中的含量已低于排放標準,則可降低有機硫的加藥量甚至停用,從而降低藥品的耗量和成本。
五、澄清器運行管理和污泥處理
如果澄清器內(nèi)泥位過高,污泥會被帶至清水區(qū)直接影響出水水質(zhì),因此,澄清器需要做到及時排泥??梢愿鶕?jù)澄清器的上中下三個取樣門的水樣狀況來進行污泥排放操作。當上部取樣門的樣水由清變渾濁,中部取樣門的水樣含泥量增多時,便可以進行排泥操作。澄清器運行正常時,其出水濁度可以達到小于1NTU 的水平。
對污泥處理的能力直接影響澄清器和脫硫廢水處理系統(tǒng)的出力。除保證壓濾機的正常出力外,因為脫硫廢水污泥主要成分是硫酸鈣,將污泥直接回收至脫硫漿液系統(tǒng)是污泥處理的解決方向,可以有效提高污泥處理效率和降低處理成本。
六、結(jié)語
脫硫廢水處理關(guān)系到脫硫裝置的正常運行和脫硫廢水合格達標這兩大目標,其每個環(huán)節(jié)的工況也會影響整個脫硫廢水系統(tǒng)的運行。總之,對于脫硫廢水處理主要應從以下幾個方面推進其技術(shù)管理工作:(1) 應該建立系統(tǒng)性管理理念,嘗試從源頭和各處理環(huán)節(jié)的相關(guān)性上著手解決脫硫廢水處理中存在的問題。(2) 應充分利用設備自動化條件,實現(xiàn)自動加藥自動調(diào)整水質(zhì)參數(shù),改善脫硫廢水處理效果。(3) 污泥回收利用解決污泥處理能力受限問題,是脫硫廢水處理的一個改進方向。(4) 隨著廢水“零排放”推進,脫硫廢水處理還應進一步關(guān)注 “零排放”的技術(shù)要求,及時調(diào)整技術(shù)措施,做好技術(shù)對接工作。
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